Команда 4


Тема проекта:
Повышение производительности труда в вальцетокарном цехе 
Предпосылки

В прокатном производстве ЗСМК и НТМК фиксируется заметный дефицит слесарей‑ремонтников и нехватка людей в сменах. Средний возраст ремонтного персонала растёт, заметно повышается удельный вес сотрудников предпенсионного возраста (около 30%), а приток специалистов из учебных заведений не покрывает потребности производства. В результате компания вынуждена закрывать часть ремонтных задач силами подрядных организаций, что увеличивает затраты и зависимость от внешних исполнителей. При этом сохраняется потребность в повышении производительности труда действующих слесарей за счет пересмотра графиков работы, расстановки и обеспечения инструментами, чтобы в перспективе высвобожденные штатные единицы могли заменить подрядчиков.
Проекты и гипотезы:
1
Оптимизация графика и расстановки слесарей‑ремонтников по сменам

Перевод слесарей на смены 2/2 с минимальной ночной сменой и максимальной дневной загрузкой позволит высвободить около 10 % штата и заменить подрядчиков собственным персоналом.
2
Сокращение лишних перемещений слесарей за счёт инструментальных шкафов рядом с местами ремонтов

Размещение шкафов с минимальным набором инструмента вблизи часто ремонтируемых узлов позволит сократить переходы слесарей, (до 20 км за смену) и уменьшить время на типовые ремонты.
3
Централизация изготовления паронитовых прокладок на ЧПУ‑станке для всего комбината

Внедрение ЧПУ‑плоттера для вырезки прокладок из паронита позволит закрыть потребности всего ЗСМК, убрать ручной вырез на полу и снизить трудоёмкость операции при одновременном росте качества изделий.
4
Автоматизация типовой наплавки направляющих с помощью робота‑сварщика

Установка робота‑сварщика для часто повторяющейся наплавки направляющих снизит время ожидания сварщиков слесарями, повысит стабильность качества шва и освободит ручной труд под более сложные работы.
5
Сокращение нормативного времени ремонтов через пересмотр техкарт

Систематический пересмотр техкарт с включением лучших практик позволит сократить нормативное время типовых ремонтов на 20–25 % и зафиксировать эффективные технологии в стандартах.
Команда сосредоточилась на повышении производительности труда слесарей‑ремонтников в цехе сервисного обслуживания прокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК за счет изменения графика и расстановки персонала, сокращения лишних перемещений и автоматизации типовых операций. Главной целью было сократить дефицит квалифицированных слесарей, высвободить часть штатных единиц для замены подрядчиков собственным персоналом и выстроить масштабируемую модель организации труда, дающую устойчивый экономический эффект без ухудшения условий работы.
Исследование
Наблюдение на местах
  • Обходили рабочие места по всему цеху и фиксировали условия труда, расположение рабочих зон, точки ремонтов, расстояния и маршруты передвижения слесарей.​
  • Проводили интервью на рабочих местах и узнавали, кто такие слесари-ремонтники в реальности, что для них важно, какие сложности видят сами работники и их руководители.​

Анализ данных
  • Команда провела видеохронометраж рабочих смен, тщательно изучив в общей сложности 360 часов видеозаписей. Благодаря этому удалось точно определить структуру рабочего времени слесарей-ремонтников, включая долю полезной работы, отдыха, ожиданий и перемещений.
  • Анализировали штатное расписание и схемы расстановки персонала: где и сколько людей задействовано, как распределены по сменам и участкам, какие зоны покрываются ночью и днём.​

Бенчмаркинг
  • В рамках внешнего бенчмаркинга команда проводила сравнение с другими компаниями, собирая и анализируя практики организации труда ремонтного персонала: изучали, как там организован труд ремонтного персонала, какие применяются инструменты, техкарты, решения по автоматизации, ЧПУ‑оборудованию и роботизированной сварке, и какой эффект это даёт.
  • Параллельно выполняли внутренний бенчмарк между площадками ЗСМК и НТМК, единым подходом анализируя загрузку слесарей, долю отдыха и перемещений по данным штатного расписания и хронометражей, что позволило подтвердить сопоставимый потенциал порядка 10% высвобождения персонала на обеих площадках и доказало тиражируемость выбранной методики.

Исследование технологий
Команда проанализировала существующие техкарты как ключевой инструмент планирования работ слесарей и закрепления лучших практик, в том числе подробно разобрала техкарту ремонта ролика рольганга в рельсобалочном цехе НТМК: по шагам описали операции, применяемые инструменты и нормативы времени и оценили, как использование уже доступных решений, например переход от масляных ванн к индукционному нагреву подшипников, позволяет сократить длительность работ примерно на 25% и сделать процесс более управляемым.
Дополнительный анализ техкарт по другим видам ремонта показал, что аналогичные резервы встречаются системно, поэтому команда поставила задачу структурировать типичные проблемы техкарт и разработать методику пересмотра нормативов времени с учётом современных технологий и организационных изменений, чтобы масштабировать улучшения на широкий набор ремонтных операций.
Реализация пилотов
Изменение графика и расстановки слесарей
Был запущен в опытную эксплуатацию новый режим работы слесарей‑ремонтников с переходом с ЖД‑графика (день, ночь, отсыпной, выходной) на смены 2/2 по 12 часов с минимально необходимым составом в ночное время и максимальным — днём.
В рамках пилота команда совместно с руководителем цеха выбрала пилотный участок, получила поддержку руководства и начала апробировать новую расстановку персонала, опираясь на данные детального видеохронометража ночных смен: с помощью нагрудных камер слесарей было проанализировано 360 часов работы в ночное время, что показало около 30% полезной занятости, преимущественно за счёт осмотров оборудования, которые можно переносить на дневные смены. 

Эффект пилота:
  • перенос ремонтных работ и контроля на день повышает управляемость и безопасность;
  • оптимизация графика 2/2 и сокращение ночной занятости позволяют делать тот же объём меньшим числом слесарей и высвобождать штат под замену подрядчиков.

Изготовление прокладок на плоттере
Команда выявила часто повторяющуюся ручную операцию вырезания паронитовых прокладок на полу и оценила масштаб — около 360 м² паронита в год только в прокатном производстве и в десять раз больше по комбинату. Для выбора решения провели три быстрых эксперимента с городскими компаниями на станках с ЧПУ по единому чертежу, сравнили три технологии резки и остановились на планшетном плоттере с вакуумным столом как наиболее удобном и обеспечивающем стабильное качество кромки. По итогам определили место установки станка в механическом цехе и довели паспорт проекта до статуса L3, подготовив его к рассмотрению на техсовете для получения финансирования.

Эффект пилота:
  • перевод массового изготовления прокладок из ручной вырезки в механизированный режим на ЧПУ‑станке с сокращением трудоёмкости и времени на деталь;
  • повышение качества и повторяемости прокладок за счёт точного реза и гладкой кромки без доработки;
  • снижение отходов материала благодаря плотному и точному раскрою листов на ЧПУ;
  • улучшение условий труда за счёт отказа от неудобной ручной вырезки на полу и переноса операции в оборудованную зону.
Внедрение робота‑сварщика
По результатам хронометражей команда зафиксировала значительные потери времени на ожидание сварщика при выполнении часто повторяющейся операции наплавки направляющих для привалковой арматуры. Совместно с главным сварщиком провели быстрый эксперимент с использованием робота‑сварщика, выполнив наплавку партии деталей, качество которой оказалось выше ручной сварки. По итогам трёх модулей работы дальнейшая проработка инициативы приостановлена.

Установка инструментальных шкафов рядом с местами ремонтов
На пилотном участке сталепрокатного цеха команда проанализировала зоны с частыми ремонтами и зафиксировала, что слесари проходят более 20 км за смену. В качестве гипотезы по снижению потерь времени рассматривалась установка рядом с этими точками инструментальных шкафов с минимальным набором инструмента по типовым ремонтам и простыми правилами пополнения. По итогам предваральной проработки решение о запуске пилота не принято, проект по инструментальным шкафам поставлен на стоп.
Команда прошла по‑настоящему непростой путь: у них менялись тема и спонсоры, возникало сопротивление на площадке, в компании шли долгие споры о формате и подсчете эффектов паспортов инициатив. Несмотря на это, ребята не свернули с дистанции: провели сотни часов хронометражей, доказали эффективность перехода на график 2/2 и добились того, что их проект стал интересен компании, которая уже готова продолжать эту работу. Команда стала первопроходцем в этом направлении и открыла путь к более эффективной и устойчивой модели работы с персоналом и подрядчиками.
Юлия Нестерова
Трекер команды, pdupd.co
Результат
По итогам программы команда достигла следующих результатов:

  • Суммарный экономический эффект от реализации основной инициативы при замене подрядчика штатными единицами составляет 90 млн рублей.
  • Сформирована и апробирована методика повышения производительности труда слесарей‑ремонтников за счет пересмотра расстановки персонала и перехода на график 2/2 с выведением максимального числа сотрудников в дневные смены.
  • Подтвержден потенциал высвобождения 49 штатных единиц за счет оптимизации загрузки и последующей замены подрядной организации собственным персоналом без капитальных вложений.

Разработанная методика повышения производительности ремонтного персонала проверена на двух площадках (ЗСМК и НТМК) и показала сопоставимый потенциал высвобождения порядка 10% численности ремонтного персонала в каждом цехе, что подтвердило ее тиражируемость.​

Прогнозируемый потенциал масштабирования решений по всему периметру слесарей‑ремонтников оценивается до 1,4 млрд рублей экономического эффекта и до 708 штатных единиц при достижении заявленных амбиций.

Реализованные изменения уже обеспечили вывод 11 сотрудников на замену подрядной организации на ЗСМК, что снижает зависимость от внешнего подрядчика и формирует устойчивую внутреннюю экспертизу по ремонтам.​
Команда
  • Гатаулин
    Виталий
  • Грицунов
    Олег
  • Горбань
    Андрей
  • Еремеев
    Александр
  • Ефимова
    Наталья
  • Кириченко
    Владислав
  • Кучумов
    Денис
  • Терехов
    Максим