Изменение режима работы ОЦ Команда начала с анализа текущего режима работы обжимного цеха и идеи растягивания смены для нагрева холодных слитков ночью, а горячих — днем. Участники разработали IT-программу, которая генерировала потоки слитков по плановым показателям 2026 года, моделировала размещение в ячейках и колодцах, время нагрева, простои прокатного стана и использование проката. Программа тестировала 25 сценариев, включая варианты с дополнительными ячейками, снижением нагрузки и временем нагрева. Оптимальный сценарий включал сокращение простоев стана с 25% до 12% за счет ночных перевалок в свободные 6 часов и работы с сортаментом, снижение времени нагрева горячих слитков на 30% (устранение дисперсии от 2 до 70 часов по фактам 2025-го) и увеличение нагревательных колодцев на две единицы.
Эффект пилота:- экономический эффект: 25 млн рублей и 106 ПШЕ без накопления необработанных слитков;
- оптимизация графика работы, снижение операционных рисков и рост эффективности за счёт использования моделирования для быстрого тестирования вариантов.
Умное планирование сменБыстрый эксперимент, который дополнил долгосрочные инициативы по оптимизации работы цеха и был доведён до стадии L3 всего за три дня. Суть решения заключалась в поиске дней в плановом производственном графике, когда можно без ущерба производству не выводить часть сотрудников на смену, законно оплачивая им две трети заработка и экономя оставшуюся треть фонда оплаты труда. Для этого участники разработали IT-программу, которая за две минуты по бюджетным и операционным планам на год или месяц автоматически находит подходящие смены, не ухудшая выполнение плана и не создавая дополнительных рисков для производства.
Эффект пилота:- выявлено 23 ночные смены в 2026 году;
- в каждую из этих смен можно не выводить по 28 человек;
- экономия составляет порядка одной трети ФОТ по данным сменам;
- ориентировочный экономический эффект — 2,2 млн рублей.
Изменение схемы работы машинистов клещевых кранов на УНК ОЦЭксперимент опирался на разработанную методологию расчёта численности через драйверные модели. Вначале участок прошёл через общий алгоритм: данные по загрузке кранов и численности машинистов были переведены в калькулятор, который показал заметный разрыв между расчётной и фактической потребностью в персонале. На основе этого в августе запустили опытно‑промышленное испытание: цех отработал смену с пятью машинистами, краны раздвинули по фронту, сконцентрировав три рабочих клещевых крана в центральной части, а часть оборудования вывели из активной работы. Смену отработали уверенно, суточная программа была выполнена, а по итогам ОПИ команда дополнительно зафиксировала технические риски, связанные с кондиционерами в кабинах кранов и оформила запрос на закупку трёх новых кондиционеров для снижения этих рисков и улучшения условий труда машинистов.
Эффект пилота:Эффект составил 4 ПШЕ за счёт сокращения избыточной численности машинистов при сохранении суточной программы и стабильной работы участка.